Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý acid cho các giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng

  • Trần Văn Lâm Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Nguyễn Mạnh Tuấn Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Lê Bá Tuấn Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Trần Như Huy Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Nguyễn Tất Hoàn Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Nguyễn Xuân Vinh Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Trần Thanh Hải Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
  • Phạm Đức Thành Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước
Keywords: Xử lý acid, giếng ngầm, hệ số nhiễm bẩn, mỏ Đại Hùng

Tóm tắt

Sau quá trình khai thác dài, các giếng ngầm tại khu vực phía Bắc mỏ Đại Hùng (DH-01) đã bị nhiễm bẩn nặng, sản lượng giảm nhanh, áp suất đầu giếng thấp và khai thác không liên tục. Để cải thiện sản lượng khai thác, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)/Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đã nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm bẩn và đề xuất thực hiện giải pháp xử lý acid. Tuy nhiên, công nghệ này mang tính rủi ro cao, thậm chí có thể gây hỏng giếng, đặc biệt phương pháp xử lý acid tại các giếng có hoàn thiện đầu giếng ngầm rất khó khăn và chưa từng được áp dụng tại Việt Nam. Bài báo đánh giá hiệu quả ứng dụng các cải tiến trong công nghệ bơm rửa acid cho giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng. Kết quả thực hiện cho thấy giải pháp bơm acid đã giúp xử lý nhiễm bẩn vùng cận đáy giếng, đưa 6/8 giếng ngầm khai thác trở lại ổn định với lưu lượng gia tăng 12 - 40%, trong đó có một số giếng tăng lưu lượng từ 4 - 11 lần (DH-12X, DH-4X, DH-5P). Việc cải tiến công nghệ bơm rửa acid với tỷ lệ áp dụng thành công cao (khoảng 75%) đã giúp duy trì và nâng cao hiệu quả khai thác, làm tiền đề và là bài học kinh nghiệm quý cho công tác xử lý acid trên toàn mỏ Đại Hùng và các mỏ khác trong tương lai.

Các tài liệu tham khảo

1. H.S.Fogler, K.Lund, C.C.McCune. Predicting the flow and reaction of HCl/HF acid mixtures in porous sandstone cores. Society of Petroleum Engineers of Journal. 1976; 16(5): p. 248 - 260.
2. Pill Rae, GinoDi Lullo. Matrix acid stimulation – A review of the State of the Art. SPE European Formation Damage Conference, The Hague, Netherlands. 13 - 14 May 2003.
3. H.Perthuis, R.Thomas. Fluid selection guide for matrix treatment. Tulsa, Oklahoma, USA, Dowell Schlumberger. 1991.
4. Curtis Crowe, JacquesMasmonteil, EricTouboul, RonThomas. Trend in matrix acidizing. Oilfeld Review. 1992.
5. C.F.Smith, A.R.Hendrickson. Hydrofluoric acid stimulation of sandstone reservoirs. Journal of Petroleum Technology. 1965; 17(2): p. 215 - 222.
6. B.B.Williams. Hydroflouric acid reaction with sandstone formation. Journal of Engineering for Industry. 1975.
7. R.D.Gdanski. Fluosilicate solubilities affect HF acid compositions. SPE Production and Facilities. 1994; 9(4): p. 225 - 229.
8. Rick Gdanski. Modeling acid returns profles after HF acidizing treatment. SPE International Symposium on Oilfeld Chemistry, Houston, Texas. 13 - 16 February, 2001.
Đã đăng
2017-05-29
How to Cite
Văn Lâm, T., Mạnh Tuấn, N., Bá Tuấn, L., Như Huy, T., Tất Hoàn, N., Xuân Vinh, N., Thanh Hải, T., & Đức Thành, P. (2017). Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý acid cho các giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng. Tạp Chí Dầu Khí, 5, 51 - 63. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v5i0.155
Số tạp chí
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)